武汉锂电池叉车是一种用于物流运输的中小型设备,常见于仓库、码头、车间等场所。它的主要功能是堆垛和搬运。因为它的出现,取缔了传统复杂而多余的人工劳动,在一定基础上提高了劳动效率,在安全性能上更显示出优势。但是在使用过程中有用户在使用锂电叉车时,出现了挂挡不流畅的情况,在挂挡时有强烈地冲击发生异响,自动挡在倒挡及前进各挡时均有冲击现象。那么这会是什么原因造成的呢?
首先可能的原因是主减速器或差速器松旷导致的,可卸下主减速器传动轴,用手转动其输入轴,发现有近30°的自由转动间隙,于是判定是主减速器啮合间隙过大。拆下主减速器,测得其啮合间隙为0.65mm。调节锥齿位置,使其与主动锥齿轮的啮合间隙为0.35mm。重新装配后试机,挂各挡位时仍存在挂挡冲击现象并发出异响,程度仅比原来略有减轻,但故障依旧。
再次卸下传动轴,使变速器处于空载状态,启动发动机,重复进行挂挡、退挡、升降挡试验,发现挂挡瞬间产生的异响依然存在,且变速器有较明显的振动;检查变速器的支承固定螺栓,没有松动。
因此,可以判断出故障应在变速器内部。卸下变速器解体、清洗、检测,发现倒挡及前进各挡离合器的主、从动轴的圆锥滚子轴承松动;通过增减垫片调整轴承至合适的间隙,并重新装配好试机,挂挡冲击及产生异响的现象有所减弱,但故障现象却依然存在。
启动锂电叉车发动机,再做挂挡、退挡、升降挡的试车,就车调整节流阀,挂挡冲击故障被排除。若节流阀开口太大则没有达到改造目的;若节流阀开口太小,挂挡冲击的故障虽可以解决,但会出现行车无力和离合器打滑的新问题。节流阀的调整以发动机怠速时挂1挡刚能行走为宜。至此才发现故障的根本原因,是离合器主动片与从动片接合得太快而产生了冲击,又由于主减速器的主、从动齿轮啮合间隙过大和各挡离合器的轴承松动而加重了挂挡的冲击现象。
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